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加工中心主轴不能完成定向故障维修

所属分类:新闻中心 发布时间:2016-07-01 点击数:

加工中心主轴不能完成定向故障维修 

故障机床:加工中心 

数控系统:SINUMERIK 8ME 

故障现象:当数控系统发出“M19”主轴定向指令时,主轴以极慢的速度不停地转动,无法完成定向。 

检查分析:进行定向时,主轴缓慢转动。定向完成时,PLC输出口EW2.4的状态应该为“1”,它所控制的继电器M3-N3吸合。电磁阀SOL4得电,驱动定位销使它插入槽口,此时主轴便停止转动,定向完成。现在主轴以极慢的速度转动而不能停止,分析是定位销没有插入一槽口中。 

1、检查PLC输出口EW2.4,其状态为“1”,它所控制的继电器M3-N3已经吸合。 

2、检查电磁阀SOL4,其线圈也是好的,但是SOL4却 没有得电,因而不能动作。 

3、测量M3-N3的上端,电压是正常的,但是下端没有电压。取下M3-N3检查,发现其常开触点已经严重烧损,造成接触不良。 

故障处理:更换继电器M-N3。若没有现在的备件,可将烧损的触点打磨,使其恢复到比较光滑的状态,暂时使用一段时间,待购回备件后再更换。 

另有一台TH5640型加工中心,数控系统是FAGOR-8030,在加工过程中执行Z0 M190程序时,机床呈“死机”状态。仔细观察后,发现机床执行程序的顺序是先M19,后Z0。M19使主轴定位后,接近开头没有发出定位信号,计算机则一直等待着这个定位信号,而不继续执行Z0,因此机床停止工作。检查接近开头和感应块,发现感应块错位,调整其位置后故障排除。

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